
張海寶對(duì)卡車內(nèi)部進(jìn)行檢測(cè)。
前天下午3點(diǎn),本月第二輪裝車第88輛VC61重型車下線。有著7年黨齡的慶鈴汽車三總裝車間副主任張海寶有些興奮。他說:“從試裝到量產(chǎn),每100臺(tái)車的小問題從4.4個(gè)降到2.5個(gè),這是質(zhì)的飛躍。”
把知識(shí)用于實(shí)踐很開心
自2003年從河南來重慶求學(xué)開始,張海寶已在重慶工作生活14年?!爱厴I(yè)后就來到慶鈴汽車公司,一晃都11年了?!?/p>
張海寶說,總裝車間有兩條生產(chǎn)線,底盤線18個(gè)工位,內(nèi)飾有24個(gè)工位,每一個(gè)工位都要進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)操作。半年的實(shí)習(xí)收獲很大。“以前讀書對(duì)整車總成都是書本概念,實(shí)習(xí)后有了新的認(rèn)識(shí),而且能把學(xué)到的知識(shí)運(yùn)用到工作中,很開心也很有成就感?!?/p>
現(xiàn)在,張海寶已是三總裝車間副主任。這一年,他主要承擔(dān)了VC61重型車試生產(chǎn)及量產(chǎn)準(zhǔn)備、700P/F車國(guó)Ⅴ新車型試裝、裝配質(zhì)量提升及人員培訓(xùn)等工作。
36分鐘裝好一輛大卡車
VC61重型車是慶鈴針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)需求,由慶鈴、五十鈴共同開發(fā)。在五十鈴重型車全新平臺(tái)上,首次車機(jī)一體聯(lián)合開發(fā)的新產(chǎn)品,也是慶鈴迄今為止第一款真正意義上量產(chǎn)的“高質(zhì)中價(jià)”重卡。
慶鈴五十鈴全新一代VC61重型車“GIGA巨咖“在上海國(guó)際車展一亮相,便在業(yè)內(nèi)引起震動(dòng)。
由于VC61是慶鈴公司即將投放市場(chǎng)的全新車型,車型多、時(shí)間短、任務(wù)重,技術(shù)難度和質(zhì)量要求高。
“我當(dāng)時(shí)拿到的是2000多頁的使用說明書和操作手冊(cè)。”張海寶用了兩個(gè)月的時(shí)間將這些內(nèi)容消化,然后指導(dǎo)裝配工人。他說,那段時(shí)間經(jīng)常晚上1點(diǎn)睡覺,早上7點(diǎn)起來上班,人都瘦了一圈。
兩個(gè)月后,他把操作安裝手冊(cè)濃縮到了一張紙上,分發(fā)給裝配工人。在試裝階段,因?yàn)檠b配還不夠熟練,三天才裝好一輛車。
“現(xiàn)在一臺(tái)車從車架上線,到整車下線,全部完成是36分鐘?!睆埡氂行┳院?。兩條生產(chǎn)線,76個(gè)工人,一天能讓12臺(tái)車下線。張海寶預(yù)計(jì),年底每一天能生產(chǎn)30臺(tái)車。
解決小問題為公司省錢
事實(shí)上,從試裝到量產(chǎn),張海寶運(yùn)用自己的專業(yè)知識(shí),還解決了不少小問題。
在試裝過程中,VC61駕駛室前擋風(fēng)玻璃密封不良,有漏水現(xiàn)象。張海寶通過現(xiàn)場(chǎng)玻璃拆卸及多輪試裝驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)是玻璃和駕駛室扣合時(shí),使前擋風(fēng)玻璃下部密封膠受擠壓變形,粘貼不均勻,造成前擋風(fēng)玻璃下部進(jìn)水。
張海寶很快給出解決方案。在短短4個(gè)月的時(shí)間內(nèi)就完成了方案設(shè)計(jì)、制作及現(xiàn)場(chǎng)裝配驗(yàn)證工作,效果較好。前擋風(fēng)玻璃漏水率降至1%左右,僅此一項(xiàng)就為公司節(jié)約成本280萬元。
類似的解決方案還有很多。同樣,在VC61裝配過程中,針對(duì)駕駛室高頂部分屬于外觀件、間隙面差要求高的問題,張海寶將駕駛室高頂部分間隙面差基本控制在1mm以內(nèi),按乘用車標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制。
張海寶表示,現(xiàn)在每100臺(tái)車有4.4個(gè)問題,下一步,計(jì)劃每100臺(tái)裝車問題降到2.5個(gè)。同時(shí),對(duì)裝配工人進(jìn)行培訓(xùn),對(duì)于存在的問題要梳理,反饋,整改。
本報(bào)記者 黎勝斌