8月23日,除了悶熱,是一個很平常的日子。然而,中國石化齊魯股份有限公司橡膠廠順丁車間后處理廠房內(nèi)卻發(fā)生了不尋常的事,白班、四點、零點三個班,接連打了三場漂亮的“橡膠保衛(wèi)戰(zhàn)”。
當(dāng)日中午12點20分,包裝線斜坡輸送電機(jī)突發(fā)故障停運。“輸送設(shè)備停了,生產(chǎn)不能停,我們自己搬膠!”當(dāng)班班長徐國慶不假思索地喊道。他深知,順丁橡膠是目前全廠盈利最高的產(chǎn)品,如果時間一耽誤,積膠越來越多,勢必造成停車。按照當(dāng)前順丁橡膠的價格來算,一分鐘產(chǎn)量就合810元,效益不能就這么眼看著流失。
徐國慶叫上班員張濤分別站在包裝機(jī)兩邊,雙手將一塊塊50斤重的橡膠越過不運行的斜坡輸送帶,放置到后面的水平輸送帶上。他們連續(xù)搬膠3個多小時,每個人都是大汗淋漓。
15點40分,接班的后五班班長劉愛民迅速帶領(lǐng)班員劉光濤趕到廠房,接過了搬膠的接力棒。終于,17點20分,斜坡輸送機(jī)修復(fù)安裝完畢,開始運行。劉愛民和劉光濤已經(jīng)累得兩個胳膊快抬不起來了。
更大的硬仗在等著后面的零點班。8月24日凌晨2點30分,一線輸送帶上的金屬檢測器鏈條發(fā)生斷裂,橡膠再一次無法輸送。這里位于順丁車間的干燥廠房,與白天搬運的袋裝橡膠不同,剛從干燥機(jī)里出來的橡膠溫度達(dá)到130攝氏度,雖然在輸送過程中已經(jīng)散去一部分熱量,沒有包裝袋的裸膠也有六七十?dāng)z氏度。
盡管戴了手套,依然感覺到十足的熱量,在悶熱的廠房里不停地搬運高溫橡膠,考驗著班長許方光和班員們。
等到金屬檢測器鏈條修復(fù)完畢,他們已連續(xù)搬膠兩個半小時。事后統(tǒng)計,三個班合計人工搬膠7.5小時,共33.75噸。